礦渣立磨制粉生產線,是廣泛應用于礦渣工業固廢循環利用中的有效設備。桂林鴻程專注于礦渣、水泥、煤礦、非金屬礦產等行業,傾力打造出專業高效的礦渣立磨裝備,使得礦渣有效提高資源利用率,成為深受喜歡的一種資源。在運行的過程中,礦渣也像大多數的設備一樣容易出現一些問題,下面,小編將帶領大家一起來總結一下這些問題。
1.礦渣立磨外排量過大
正常情況下,礦渣立磨磨風環處的風速達25~30m/s左右,這個風速既可以將物料吹起,又允許2~8mm的物料從風環處掉落,經刮料板清出磨外,所以有小部分的外排是正常的。當回料量超過一定極限時,振動值加大,外排斗式提升機電流上升,回料過多時還會引起主電動機連鎖跳停。將磨輥壓力增至9MPa,觀察到回料量減少,粒度變細,但是粉狀料較多,料層厚度變為20mm。
解決辦法:將系統風量調整到l70000m3/h,磨輥壓力調整到l0MPa;風環處焊接200mm×l00mm×5mm的鋼板共9塊,每個磨輥后側各3塊,以減小風環面積,提高風環處的風速。
2.礦渣立磨振動
試生產過程中,磨機平穩運行10min以后開始產生較大的振動,而且在設定的時間內不能恢復,導致磨輥快速抬起。通過改變其他的操作參數后,仍然不能平穩運行。對入磨物料觀察發現,可能是塊狀物料過多,破壞了穩定的料層所導致的。
解決辦法:在入磨皮帶機料斗下方安裝篩縫為20mm×20mm的振動篩,因此保證了入磨物料粒度均勻性,從而保證了料層的穩定。
3.礦渣立磨液壓管路劇烈抖動
礦渣立磨在初始運行階段,液壓管道及蓄能器劇烈抖動。
解決辦法:磨機開機前一定要認真檢查蓄能器的壓力是否正確,需要注意的是檢查蓄能器壓力時一定要將系統壓力泄掉直至為0MPa。
4.礦渣立磨進料管堵料
有些礦渣立磨采用的是邊緣下料方式,由于當地的礦渣濕度較大(水分l4%-18%),在下料管處很容易結塊堵料,清理堵料需要較長的時間,給礦渣立磨機生產帶來極大的影響。
解決辦法:可設置壓縮空氣+脈沖閥裝置,能有效解決經常堵料的問題,從而提高磨機的運轉率。
怎么樣?以上招數學會了嗎?鴻程專業生產的礦渣立磨制粉裝備突破普通磨粉機產量低、能耗高、維護成本低的制粉瓶頸,滿足規模化、大型化、產量化制粉需求,具備粉磨效率高、電耗低、入料粒度大等諸多優勢特點,歡迎大家電聯(0773-3661663)或私聊了解詳情。
礦渣立磨設備
生料立磨
水泥生料粉磨;
立磨磨粉機
2083
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