O-X型渦旋式選粉機在圈流水泥磨中的應用 1、目前我國選粉機的現狀 我國選粉機經過離心式、旋風式的不斷發展,在90年代中期,推出了轉子式選粉機,它有效的控制成品的細度和粒徑分布,較好的滿足了生產需要。但是,隨著水泥新標準的實施,也給轉子式選粉機提出了新的挑戰:水泥早期強度達不到要求,不能在控制成品的細度上下功夫。而轉子式選粉機的細度控制,主要是通過主軸轉速和循環風量兩種辦法,使系統的循環負荷大幅度上升,選粉效率大幅度下降,大量回粉進入磨機一倉,導致磨機粉磨效率下降,系統單位產量的粉磨電耗大幅度提高。 以O-Sepa選粉機為代表的第三代選粉機,采用平面渦流選粉理論,體積小、處理能力大,在一些新型干法生產線上得到廣泛的應用,但是由于不帶細粉收集裝置,需匹配大規格的布袋除塵器,增加了投資和系統裝機容量,加大了操作管理難度,在中小水泥廠并不適用。 2、O-X型渦旋式選粉機的設計思路 轉子式選粉機經濟實用,但分級精度不高,對水泥新標準適應性差,而O-Sepa選粉機投資大、營運成本高,在中小水泥廠也不合適。有沒有一種新型高效選粉機,能替代轉子式選粉機,適合中小水泥企業技術和裝備水平,投資少、選粉效率高,價廉物美而且維護管理方便,適應水泥新標準后的水泥圈流生產的新型高效選粉機?這就是最初開發O-X型渦旋式選粉機的設計思路。 O-X型渦旋式選粉機是南京旋立集團、南京立窯水泥技術研究所根據國內外選粉機的最新技術和發展動態,結合我國中小水泥企業的實際情況,推出的新一代節能高效選粉機,是轉子式選粉機的升級換代產品。O-X型渦旋式選粉機在轉子式選粉機的基礎上,進一步吸收O-Sepa選粉機懸浮分散技術、平面渦流技術,對轉子式選粉機在結構上進行重大改進,“分散”、“分級”、“收集”性能更好,選粉效率更高,性能更穩定,是轉子式選粉機的升級換代產品。 3、O-X型渦旋式選粉機的重大改進 3.1 O-X型選粉機是以旋風式選粉機和O-Sapa選粉機的工作機理為基本原型,設計開發的采用體外循環風作為分級動力的新機種。 3.2 本機采用新型分級圈,即將原倒圓臺體改為圓柱形,增大了合格物料穿越面,尤其是柵隔間隙上下一致,改變了原錐形分級裝置柵格間隙上大下小,旋轉時切割物料粒徑嚴重不均的現象。 3.3 選粉室由圓柱體改為倒圓臺體,提高了含塵氣體擴散分級和較大顆粒的回收能力。 3.4 改進了撒料盤設計,增強了離心力和提升力,更均勻的將分選物料拋開。 3.5 旋風筒體內加裝了反射屏,提高成品收集能力,降低循環氣流中的含粉量,減少了風機葉輪和進氣室筒體的磨損,延長了使用壽命,相應的提高了產量。 3.6 改進了上出風管道的形狀,降低了氣流的通行阻力,防止管道積料。 3.7、簡化了旋風(轉子)式選粉機下部的外錐體,方便了設備的安裝和維護、保養。 4、O-X型渦旋式選粉機的主要特點 1、功率消耗最低,以φ2.2×6.5m水泥磨為例,和市場上其他主流選粉機相比,配置同樣處理能力的選粉機,功率消耗約降低50kW左右。 2、無需稀油潤滑裝置,用簡單的油脂潤滑即可,投資少,運行費用低。 3、配置普通風機,和高壓風機相比,維護檢修更方便。 4、無需進口減速機,降低造價,免除后期大量檢修費用。 5、投資成本低,選粉效率高,可達85%以上,特別適合中小水泥企業技術改造。 5、實際應用 廣州市花都新裕水泥有限公司原有一臺φ2.2×6.5m閉路水泥磨,配套離心式選粉機,由于受混合材水分及入磨物料粒度影響和系統工藝缺陷,一般臺時產量在15-17t/h之間波動。廣州市花都新裕水泥有限公司通過對該磨機的生產實際狀況分析,并去多家水泥廠考察,決定與南京旋立集團、南京立窯水泥技術研究所合作,選用該所Q-P型球破機和O-X型渦旋式高效選粉機,通過雙方的共同努力,在不停產的情況下,穩步推進了項目實施工作,于2006年8月21日全系統一次試車成功,正常投入生產,磨機產量已達到25t/h,細度R0.08<3.0,比表面積≥350m2/kg的較高水平。 1、改造原因及改造前的狀況 由于受氣候影響常年雨水偏多,廣州市花都新裕水泥有限公司φ2.2×6.5m水泥磨,摻用約30%的煤矸石和水渣作混合材,由于受場地的限制,進廠混合材堆放水分較大,一般在10-12%。所有物料只通過鄂破,粒度較大,一般在60mm左右,有的達80mm,以上兩方面情況使物料入磨時水份偏高、粒度大,嚴重影響產量,必須對水泥磨進行系統技術改造。 2、改造內容 南京旋立集團公司提供了一套O-X240型高效渦旋式選粉機,替換現有的φ3.5m離心式選粉機,增加了一臺Q-P24型新型球破機。廣州市花都新裕水泥有限公司自行現場工藝布置和附機配套,南京旋立集團派員現場指導提供安裝和調試等技術服務,并對磨內結構和鋼球級配作了相應調整,而且提出系統生產工藝指導意見。 3、效果 通過雙方的共同努力,φ2.2×6.5m水泥磨系統改造十分順利,雙方共同對系統進行了空載試機和負載調試,整個閉流生產系統已經正常生產,并取得了較好的階段性調試效果。在同等物料性能和入磨水份、粒度并保持同等研磨體裝載量的情況下,仍能取得臺時25t/h的生產能力。質量由化驗室每小時取樣檢測細度為R0.08<3.0,因此取得了較好的改造效果,并由此取得了明顯的經濟效益。 5、結論 5.1 O-X型高效渦旋式選粉機較好的滿足了水泥新標準的要求,質量控制穩定,比表面積高,水泥的早期強度有所提高。 5.2 特別適合老廠改造,如用O-X型高效渦旋式選粉機替代現有旋風式選粉機或離心式選機,可在不改變主體結構及電機負荷的情況下,確保選粉效率在85%以上,增產20-30%。 5.3 性價比高,在相同產量的情況下,與高效渦流式選粉機相比效率相當,但可降低系統投資20-30%;與轉子式及高效離心式選粉機相比,不但可減少設備規格,并可提高選粉效率20-40%。
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